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40年老設(shè)備退役,錦西石化一臺(tái)壓縮機(jī)年省百萬

  【壓縮機(jī)網(wǎng)】運(yùn)行40多年的蒸汽驅(qū)動(dòng)壓縮機(jī)終于退役,取而代之的新設(shè)備不僅能耗大幅降低,更在3個(gè)月內(nèi)就為企業(yè)省下356萬元——這是錦西石化在綠色轉(zhuǎn)型路上的最新突破。

  8月25日,錦西石化150萬噸/年焦化裝置提高電氣化率改造工程圓滿完成,核心設(shè)備富氣壓縮機(jī)更換后運(yùn)行穩(wěn)定。投運(yùn)僅3個(gè)月,就為企業(yè)節(jié)省成本超過356萬元,交出了一份能耗與成本雙降的亮眼答卷。

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  這臺(tái)已經(jīng)運(yùn)行40多年的老壓縮機(jī),曾是延遲焦化裝置的關(guān)鍵設(shè)備,承擔(dān)著將焦化裝置生產(chǎn)的富氣升壓并輸送至富氣裝置的重要任務(wù)。然而,隨著設(shè)備老化,能耗高、效率低、安全隱患突出等問題日益凸顯,成為制約裝置綠色運(yùn)行的瓶頸。

  在“雙碳”目標(biāo)引領(lǐng)下,錦西石化將壓縮機(jī)及機(jī)電氣化改造作為降碳攻堅(jiān)重點(diǎn)。錦西石化采用“利舊廠房+核心設(shè)備升級”方案,將原有的凝汽式壓縮機(jī)更換為電動(dòng)離心式壓縮機(jī)組,并同步配套高壓變頻控制系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)精準(zhǔn)調(diào)控。

  “新投用的電動(dòng)離心壓縮機(jī)不僅降低了蒸汽消耗量,而且節(jié)省了循環(huán)水用量,日常操作也更為簡便。”錦西石化煉油四部工藝主任劉存亮表示。技術(shù)改造帶來的效益立竿見影——新壓縮機(jī)生產(chǎn)每噸產(chǎn)品所消耗的能源比老壓縮機(jī)要低5.16千克標(biāo)準(zhǔn)油。

  按當(dāng)前處理量計(jì)算,這一改造每年可節(jié)約循環(huán)水657萬噸,節(jié)約蒸汽10.5萬噸。這些數(shù)字背后,不僅是可觀的經(jīng)濟(jì)效益,更是企業(yè)綠色轉(zhuǎn)型的實(shí)實(shí)在在的進(jìn)展。

  錦西石化通過增設(shè)節(jié)電設(shè)施、淘汰低效高耗電機(jī)、提升電機(jī)能效等一系列舉措,全力降低錦西石化總電耗。富氣壓縮機(jī)的升級改造只是其中一個(gè)縮影,但卻代表了傳統(tǒng)石化企業(yè)向綠色低碳發(fā)展邁進(jìn)的堅(jiān)定步伐。

  這種改造模式的成功實(shí)踐,為整個(gè)石化行業(yè)提供了可復(fù)制的經(jīng)驗(yàn)。它證明,通過技術(shù)創(chuàng)新和設(shè)備升級,傳統(tǒng)高耗能裝置同樣能夠煥發(fā)新生,實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)效益與環(huán)境效益的雙贏。

  隨著新壓縮機(jī)的穩(wěn)定運(yùn)行,錦西石化不僅獲得了immediate的經(jīng)濟(jì)回報(bào),更為企業(yè)綠色可持續(xù)發(fā)展注入了強(qiáng)勁新動(dòng)能。這一案例充分說明,綠色轉(zhuǎn)型不是成本而是投資,不是負(fù)擔(dān)而是機(jī)遇。


標(biāo)簽: 錦西壓縮機(jī)退役  

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